自防爆无轨胶轮车问世以来,大多数防爆无轨胶轮车采用防爆柴油机与机械式变速箱的动力组合,二者作为车辆的核心元件,对车辆的使用性能以及质量优劣有着关键性的作用。随着煤矿开采深度的增加,煤矿巷道的坡度不断加大,加上巷道路面工况较差,某型防爆无轨胶轮车变速箱出现挂挡困难、内部异响、壳体开裂的情况,为进一步提升产品质量,提升产品的适应性,对出现故障的变速箱从使用、设计、制造等方面分析故障原因并加以改进。
变速箱异响、挂挡困难原因分析防爆无轨胶轮车到矿使用一段时间后,变速箱随机出现内部异响、挂挡困难的故障。此类故障集中发生在长距离、大坡度的矿区。经过拆解检查,无论上述哪一个故障发生,变速箱输入轴处的轴承均发生磨损。
经分析,车辆在长距离、大坡度路面上长时间工作时,变速箱内部的油液在重力作用下保持水平状态。因此,当车辆处在上坡路段且当超过一定坡度时,输入轴处的轴承就会因为浸不到润滑油而处于干摩擦状态,降低了轴承的使用寿命。
由于输入轴处轴承润滑不良造成磨损,进而导致变速箱输入轴失去可靠定位,径向窜动,进一步使得变速箱同步器和换挡拔叉工作位置发生变化,最终出现上述故障。
改进措施
针对轴承润滑不良的情况,由于无法避免长距离、大坡度的行驶路况,该处轴承选择自密封、自润滑轴承,不依靠变速箱内部的油液润滑,避免由于该处轴承损坏导致变速箱异响、漏油以及挂挡困难的情况发生。
结语
通过排除法逐步分析变速箱故障的原因并提出改进措施,解决了变速箱壳体开裂、内部异响以及挂挡困难等问题。通过加强控制铸造温度、合理设置浇注口位置,提高壳体中珠光体含量,保证壳体强度;通过采用自润滑轴承,避免变速箱输入轴轴承因润滑不良而损坏,有效保证输入轴可靠定位。改进后的变速箱经过0.5a多的使用,使用效果良好,售后质量反馈减少,大幅度提升了防爆无轨胶轮车的质量品质。
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